鋼鐵業(yè)界從上世紀(jì)70年代開始重視非高爐煉鐵,旨在擴大原材料使用范圍,降低鋼鐵行業(yè)污染排放,Corex、Finex、Midrex、HIsmelt等等層出不窮,但是在運行過程中都遇到各自的困難。均沒有能夠得到大規(guī)模的接受和推廣。其中的HIsmelt熔融還原技術(shù)是完全舍棄焦化廠和燒結(jié)廠,直接用鐵礦粉和煤粉煉鐵,能夠極大簡化煉鐵流程,降低污染及溫室氣體排放的最簡單工藝,HIsmelt是力拓傾力打造的最先進礦石冶煉技術(shù)。力拓集團在西澳大利亞地區(qū)擁有巨量的高磷礦石儲量,這也是其潛心從基礎(chǔ)研發(fā)開始,36年不間斷投入的主要原因。
1981年,CRA礦業(yè)公司(力拓集團前身)對德國Klöckner Werke的底吹氧氣轉(zhuǎn)爐工藝OBM產(chǎn)生濃厚興趣,認為該工藝能夠直接用于直接煉鐵。
1982年,CRA與德國Klöckner Werke成立合資公司共同開發(fā)研究,并在60噸的OBM轉(zhuǎn)爐上進行了實驗,結(jié)果表明通過煤粉噴吹和二次燃燒,該工藝能夠直接熔融還原鐵礦粉。雙方?jīng)Q定在德國巴伐利亞州建設(shè)產(chǎn)能12000噸的小型中試廠SSPP。
SSPP在1984年至1990年進行了長期運行測試,1987年CRA開始全權(quán)負責(zé)SSPP。
1989年至1994年,CRA與Midrex開始研發(fā)新一代的HIsmelt工藝即HRDF。
1992年HRDF臥式爐建成并冷試車,設(shè)計產(chǎn)能為100000噸,經(jīng)歷6次爐役后改造為立式爐。
1996年立式爐建成,1997年開始試車,實驗結(jié)果表明立式爐從產(chǎn)能、產(chǎn)率、可靠性、連續(xù)運行時間等各項指標(biāo)均遠高于臥式,且工藝設(shè)備更加簡單,試驗結(jié)果過完全達到預(yù)期,符合工業(yè)化擴大工廠的要求。
2002年力拓集團與世界幾家有實力的鋼鐵公司成立合資公司,開始籌建年產(chǎn)80萬噸的示范性工廠。2004年示范性工廠建成,2005年開始試生產(chǎn),斷斷續(xù)續(xù)的運行至2008年金融危機。期間經(jīng)歷了耐材重砌、引入渣區(qū)冷卻器、礦粉/煤粉噴槍改進、渣口升級、熱風(fēng)噴槍升級、煙氣脫硫擴大升級一系列從無到有的摸索改進。2008年關(guān)閉前,熔融還原爐及其附件的改造設(shè)計完成并能穩(wěn)定,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷的問題都集中到外圍附屬設(shè)備,如礦粉預(yù)熱。而在這些反復(fù)啟動、關(guān)閉、調(diào)試、維修的過程中,力拓的工程師和技術(shù)人員積累了大量的經(jīng)驗教訓(xùn),為日后新工廠的建設(shè)和運行打下了堅實的基礎(chǔ)。
西澳HIsmelt運營期間正置中國鋼鐵高速發(fā)展期,吸引了時任中國國家主席、總理、人大委員長,以及寶鋼首鋼等35家大型鋼鐵集團的廣泛關(guān)注。很多公司都簽訂了合作協(xié)議,一旦成功,將會在中國大范圍的推廣。由于這是第一個工廠,設(shè)備、工藝、技術(shù)、人員等等都是全新設(shè)計,不可避免的會發(fā)生各種各樣的狀況,始終沒有達到預(yù)期的運營效果。2008年金融危機蔓延,中國用戶的耐心也消耗殆盡,力拓集團和合作方?jīng)Q定西澳關(guān)閉工廠。連大企業(yè)都搞不定,中國人心里就自然認為該技術(shù)已經(jīng)失敗。
歷史再次證明,真理往往掌握在少數(shù)人手里,2012年山東壽光一個中型民企企業(yè)家通過非直接渠道了解到了該技術(shù),由于該企業(yè)沒有高爐,上游的煉鋼原料都從周圍高爐企業(yè)采購。建設(shè)一個年產(chǎn)能不大的生鐵生產(chǎn)工廠正好配合其下游煉鋼軋鋼的車間產(chǎn)能消耗,也就是順勢而為的事情了。2012年該企業(yè)向澳大利亞現(xiàn)場派駐工程師,將部分有價值的設(shè)備拆遷回山東,2013年開始同設(shè)計院合作設(shè)計,2014年開始建設(shè),2016年初建成,1-5月完成單體調(diào)試。2016年6月進行首次裝鐵水試車。
HIsmelt工藝每次啟動的時候,需要首先將爐體加熱到一定溫度,往爐內(nèi)灌注幾百噸高溫鐵水預(yù)熱,再往里面噴入原料開始反應(yīng)。由于爐體大,耐材厚,預(yù)熱需要用天然氣燃燒烘烤5-7天,烘烤完成后,如果受熱不均勻,灌入鐵水后很可能會迅速冷卻凝固,必須停爐將凝固的鐵挖出來。若此,則啟動失敗,烘爐和鐵水的幾百萬等于打水漂了。
第一次啟動灌入鐵水后,還原爐煙罩循環(huán)水泵(利舊設(shè)備)突然故障調(diào)停,沒有循環(huán)水冷卻的煙罩,是不能生產(chǎn)的。在無數(shù)次嘗試都不能啟動的情況下,中方和外方商定,啟動失敗,將鐵水放出。但由于鐵水溫度過低,流動性降低,已經(jīng)不能夠通過放盡口流出了。最終只能等冷卻后,用切割機切割,人工搬動出來,該過程歷時接近一個月;
第二次啟動,灌鐵水一切正常,在即將進入正常生產(chǎn)時,突然全廠停電,制氧廠需要長時間恢復(fù)。在20小時沒有完成修復(fù)的情況下,決定放出鐵水。第二次啟動宣告失敗;
第三次啟動在烘爐期間,由于爐內(nèi)渣沒有清理干凈,渣融化后在鐵口冷卻凝固堵塞,多次試圖用氧槍融化不能成功后,停爐排堵重新烘爐;
第四次啟動,終于正常啟動并生產(chǎn),但在啟動兩天后,磨煤機主風(fēng)機軸斷裂,在沒有放出鐵水的情況下,停機約24小時后,安裝新軸繼續(xù)生產(chǎn)。第四次啟動是成功的啟動。
2016年啟動至今,中方項目部經(jīng)歷了斗式提升機堵塞、磨煤系統(tǒng)故障、噴煤線堵塞、噴槍漏水、煙罩漏水等等一些列設(shè)備問題,最后均一一解決。2017年突破連續(xù)生產(chǎn)三個月,2018年實現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)四個月。生產(chǎn)成本持平高爐,部分月份低于高爐。
綜合兩年多的生產(chǎn)運行狀態(tài),HIsmelt在中方項目上出現(xiàn)的問題均為設(shè)備不穩(wěn)定導(dǎo)致的,最核心的熔融還原爐及附屬設(shè)備正常。
工廠是連續(xù)生產(chǎn)的過程,從原料場、原料預(yù)熱、煤粉噴吹、礦粉噴吹、鐵口、鐵鉤渣溝、后面的煙氣處理…任何環(huán)節(jié)設(shè)備出現(xiàn)故障,工廠必須停下進入保持狀態(tài)。進入保持狀態(tài)后,就是與時間賽跑的過程,停爐時間太長,爐體易冷卻,甚至煉成鋼或者出現(xiàn)泡沫渣。因此工廠對設(shè)備的穩(wěn)定性有很高的要求,出問題后現(xiàn)場能夠快速響應(yīng),在有限時間內(nèi)將設(shè)備回復(fù)正常,這點其實是項目成功的最關(guān)鍵因素。
文章摘自:軋鋼之家