小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線因材質(zhì)較軟、吐絲溫度較高,包裝質(zhì)量問題一直是個難點(diǎn)。為有效解決此問題,近期,線材廠對生產(chǎn)過程進(jìn)行持續(xù)不斷的跟蹤分析,認(rèn)真辨識如軋制速度調(diào)整、吐絲溫度調(diào)整、吐絲管選取、打包機(jī)改造等可能影響吐絲效果的因素,對影響因素進(jìn)行逐一實(shí)驗驗證,并結(jié)合車間制定了詳細(xì)的生產(chǎn)預(yù)案,在每次生產(chǎn)前由技術(shù)人員對措施進(jìn)行跟蹤落實(shí),通過多措并舉對于提升小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線包裝質(zhì)量收到明顯效果。
一是新吐絲管上機(jī)軋制到合適噸位時,若吐絲效果良好,則安排下機(jī)備用。軋制XGM6-1、CH1T等軟線時,上機(jī)專用磨好的吐絲管,保證吐絲質(zhì)量。
二是首批前幾支調(diào)整適當(dāng)軋速,崗位工對吐絲狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,包裝質(zhì)量穩(wěn)定后,再恢復(fù)到規(guī)定軋速進(jìn)行軋制。
三是發(fā)現(xiàn)吐絲狀態(tài)異常,及時對吐絲機(jī)托板及吐絲機(jī)、夾送輥參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,若調(diào)整無明顯效果,則停車更換吐絲管。
四是機(jī)動科對《吐絲管制作管理要求》進(jìn)行修改,細(xì)化吐絲管加工要求,確保吐絲管加工標(biāo)準(zhǔn)化。
五是投用打包機(jī)防拉線裝置,在一定程度上減少拉線的產(chǎn)生。
通過上述措施,小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線包裝質(zhì)量大幅提升,包裝質(zhì)量合格率由27.42%提升到81.03%。
邢鋼小規(guī)格XGM6-1、CH1T等軟線包裝質(zhì)量大幅提升
發(fā)布時間:2016年09月14日 點(diǎn)擊數(shù):
上一篇:邢鋼線材廠完成首次大規(guī)格φ28mm0Cr13C軋制任務(wù)[ 08-26 ]下一篇:邢鋼入選2016年“河北百強(qiáng)企業(yè)”榜[ 09-22 ]